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除焦劑2#爐試用報(bào)告
一、概述
新疆準(zhǔn)東地區(qū)煤炭儲(chǔ)量巨大,以露天煤為主。該地區(qū)的煤質(zhì)介于煙煤與褐煤之間,接近褐煤的特性。該煤種存在高水分,高揮發(fā)分,高鈣及高鉀鈉等特點(diǎn),在鍋爐燃燒過程中,不僅會(huì)發(fā)生爐膛受熱面大面積結(jié)焦,還會(huì)在鍋爐尾部形成較強(qiáng)的沾污,嚴(yán)重影響鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
XX電廠鍋爐部分燃用本地露天煤在運(yùn)行近半年先后發(fā)生鍋爐大面積結(jié)焦和尾部沾污的現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)發(fā)生長時(shí)間超溫甚至引發(fā)爆管停爐。
二、準(zhǔn)東煤特性分析及摻燒中存在的問題
準(zhǔn)東煤的水分和揮發(fā)分含量較高,灰分熱值較低,灰中的鐵和鈉含量較高,灰熔點(diǎn)較低。準(zhǔn)東煤屬于極易著火、極易燃盡煤。從準(zhǔn)東煤的灰熔點(diǎn)和綜合判別煤的結(jié)渣特性指數(shù)來看,屬于嚴(yán)重結(jié)焦煤。
另外,準(zhǔn)東煤灰中鉀、鈉的含量高。在煤灰的沾污特性評價(jià)中,,一般將煤中當(dāng)量Na作為沾污性判斷分級界,見下表
煤中當(dāng)量Na指標(biāo)沾污性判斷分界限 | |
煤種當(dāng)量Na% | 鍋爐沾污程度 |
<0.3 | 低 |
0.3-0.45 | 中 |
0.45-0.60 | 高 |
>0.6 | 嚴(yán)重 |
根據(jù)計(jì)算,準(zhǔn)東煤的當(dāng)量Na為1.0,屬于嚴(yán)重沾污煤。鈉鹽為易揮發(fā)物質(zhì),在高溫下?lián)]發(fā)后,容易凝結(jié)在受熱面上形成燒結(jié)或粘接性的灰沉積。這類沉積多發(fā)生在屏式過熱器和對流過熱器等受熱面上,形成結(jié)渣源,影響鍋爐傳熱,并可能堵塞煙氣通道和引起高溫受熱面腐蝕。
準(zhǔn)東煤的成分分析,以下為比較典型的準(zhǔn)東煤:
項(xiàng) 目 | 符號 | 單位 | 設(shè)計(jì)煤種 | 校核煤種 |
全水分 | Mt | % | 25.6 | 29.3 |
空氣干燥基水分 | Mad | % | 12.86 | 10.46 |
收到基灰分 | Aar | % | 3.67 | 3.66 |
干燥無灰基揮發(fā)分 | Vdaf | % | 32.16 | 31.7 |
收到基碳 | Car | % | 55.07 | 52.6 |
收到基氫 | Har | % | 2.81 | 2.68 |
收到基氮 | Nar | % | 0.4 | 0.39 |
收到基氧 | Oar | % | 12 | 10.94 |
全硫 | St,ar | % | 0.45 | 0.43 |
收到基高位發(fā)熱量 | Qgr,v,ar | MJ/kg | 20.86 | 19.67 |
收到基低位發(fā)熱量 | Qnet,v,ar | MJ/kg | 19.69 | 18.44 |
煤中游離二氧化硅 | SiO2(F) | % | 0.78 | 0.86 |
煤中氟 | Far | μg/g | 137 | 104 |
煤中氯 | Clar | % | 0.031 | 0.032 |
煤的沖刷磨損指數(shù) | Ke | 1 | 0.3 | |
哈氏可磨指數(shù) | HGI | / | 102 | 120 |
煤灰熔融特征溫度/變形溫度 | DT | ×103℃ | 1.36 | 1.34 |
煤灰熔融特征溫度/軟化溫度 | ST | ×103℃ | 1.37 | 1.35 |
煤灰熔融特征溫度/半球溫度 | HT | ×103℃ | 1.38 | 1.36 |
煤灰熔融特征溫度/流動(dòng)溫度 | FT | ×103℃ | 1.39 | 1.37 |
煤灰中二氧化硅 | SiO2 | % | 13.54 | 12.87 |
煤灰中三氧化二鋁 | Al2O3 | % | 5.3 | 8.72 |
煤灰中三氧化二鐵 | Fe2O3 | % | 9.83 | 7.28 |
煤灰中氧化鈣 | CaO | % | 32.25 | 28.73 |
煤灰中氧化鎂 | MgO | % | 18.82 | 15.65 |
煤灰中氧化鈉 | Na2O | % | 4.45 | 3.36 |
煤灰中氧化鉀 | K2O | % | 0.56 | 0.6 |
煤灰中二氧化鈦 | TiO2 | % | 0.29 | 0.58 |
煤灰中三氧化硫 | SO3 | % | 14.35 | 21.58 |
煤灰中二氧化錳 | MnO2 | % | 0.121 | 0.192 |
目前很難實(shí)現(xiàn)完全燃用準(zhǔn)東煤來發(fā)電,一般都采取摻燒的方式。準(zhǔn)東煤摻燒中存在以下問題:
(1)由于準(zhǔn)東煤水分較高,部分鍋爐出現(xiàn)磨煤機(jī)干燥出力下降的情況,導(dǎo)致鍋爐負(fù)荷受限,為滿足鍋爐帶負(fù)荷能力,需要多投運(yùn)一臺(tái)磨煤機(jī)。
(2)準(zhǔn)東煤的著火較早,火焰中心有下移的趨勢,煤粉的燃盡特性較好,但易引起燃燒區(qū)域熱負(fù)荷升高。
(3)受準(zhǔn)東煤燃燒速度快、燃燒區(qū)熱負(fù)荷高的影響,燃燒器區(qū)的水冷壁結(jié)渣嚴(yán)重,在燃燒器噴口和水冷壁上都出現(xiàn)結(jié)渣區(qū),嚴(yán)重影響水冷壁吸熱。水冷壁吸熱減少,將導(dǎo)致爐膛出口煙溫升高,高過高再等受熱面站務(wù)增加。
(4)部分鍋爐不及時(shí)吹灰導(dǎo)致沾污堵塞煙氣通道,過熱器、再熱器減溫水量增加;部分切圓燃燒鍋爐憂郁爐膛出口煙溫偏差較大,造成部分高過、高再管壁超溫加劇。
(5)由于爐內(nèi)受熱面沾污和結(jié)渣,爐膛出口煙溫升高,導(dǎo)致部分鍋爐的排煙溫度有所升高。
三、XX電廠鍋爐現(xiàn)狀:
1、長期高負(fù)荷運(yùn)行 由于生產(chǎn)用電需求極大,為滿足用電需求,這兩臺(tái)鍋爐長期處于高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),滿負(fù)荷甚至超負(fù)荷。
2、燃用準(zhǔn)東露天易結(jié)焦、沾污煤 該廠燃用價(jià)格相對較低的準(zhǔn)東露天煤,其本身的易結(jié)焦特性,導(dǎo)致鍋爐受熱面結(jié)焦和尾部沾污都較為嚴(yán)重。見以下停爐時(shí)所拍照片:
尾部沾污的焦塊經(jīng)化驗(yàn)可知為以下成分:
煤灰成分分析數(shù)據(jù) | ||||||||
氧化鈉 | 氧化鉀 | 氧化鈣 | 氧化鎂 | 三氧化二鋁 | 二氧化硅 | 三氧化硫 | 三氧化二鐵 | |
爐內(nèi)灰渣 | 2.2 | 0.04 | 26.85 | 4.7 | 5 | 8.8 | 12 | 8.3 |
爐渣 | 1.2 | 0.05 | 23.75 | 3.2 | 5 | 15.6 | 6.8 | 10.4 |
爐灰 | 4.6 | 0.15 | 22.5 | 3.5 | 7.2 | 19.5 | 15.3 | 8.3 |
由于以上原因,準(zhǔn)東露天煤的摻燒比例一直不敢提高,2#爐的配煤基本控制在露/井5:5左右。防止出現(xiàn)大面積結(jié)焦和尾部沾污引發(fā)鍋爐金屬壁溫失控導(dǎo)致爆管,帶來安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。
四、本次試驗(yàn)?zāi)繕?biāo):提高準(zhǔn)東露天煤的摻燒比例,保證鍋爐安全運(yùn)行
從原來的露天煤/井工煤的5:5調(diào)至7:3
五、試驗(yàn)過程及分析:
(一)概述開始提高露天煤/井工煤比例至7:3
1、加藥位置:12.6米平臺(tái)操作,鍋爐燃燒器A/B/C/D/E五層視情況輪流添加,采取霧化和射流交替方式噴入爐膛;
2、加藥量:按每天6桶左右增減;
3、加藥期間爐膛吹灰停止,確保加藥過程的安全性和藥劑的充分反應(yīng);
(二) XX電廠2 #爐除焦試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄表
第一頁
日期 | 整點(diǎn) | 負(fù)荷 | 露/井 | 燃煤量 | 低過壁溫(最高2點(diǎn)) | 排煙 | 爐膛出口煙溫 | 加除焦桶數(shù) | 吹灰記錄 | 特殊事項(xiàng) |
6.18 | 1:00 | 333 | 6:4 | 156 | 153 | 150 | |||||||
5:00 | 367 | 6:4 | 142 | 152 | 150 | ||||||||
9:00 | 338 | 6:4 | 153 | 448 | 446 | 150 | 146 | ||||||
13:00 | 336 | 7:3 | 154 | 490 | 478 | 152 | 149 | ||||||
17:00 | 334 | 7:3 | 155 | 513 | 500 | 150 | 152 | ||||||
21:00 | 332 | 7:3 | 155 | 491 | 470 | 140 | 139 | ||||||
6.19 | 1:00 | 335 | 7:3 | 165 | 473 | 452 | 161 | 157 |
8 | |||
5:00 | 336 | 7:3 | 165 | 451 | 472 | 158 | 154 | |||||
9:00 | 339 | 7:3 | 164 | 512 | 502 | 156 | 154 | |||||
13:00 | 328 | 7:3 | 166 | 506 | 494 | 156 | 154 | |||||
17:00 | 327 | 7:3 | 166 | 507 | 516 | 159 | 157 | |||||
21:00 | 300 | 7:3 | 155 | 455 | 472 | 155 | 154 |
6.20 | ||||||||||||
1:00 | 338 | 7:3 | 163 | 483 | 478 | 152 | 142 |
6 | ||||
5:00 | 338 | 7:3 | 160 | 484 | 478 | 154 | 149 | |||||
9:00 | 338 | 7:3 | 162 | 514 | 498 | 156 | 152 | |||||
13:00 | 334 | 6:4 | 156 | 503 | 491 | 155 | 151 | |||||
17:00 | 343 | 6:4 | 156 | 497 | 486 | 151 | 147 | |||||
21:00 | 338 | 6:4 | 152 | 483 | 502 | 150 | 149 |
6.21 | ||||||||||||
1:00 | 344 | 7:3 | 155 | 514 | 498 | 156 | 153 |
6 | ||||
5:00 | 341 | 7:3 | 164 | 486 | 477 | 145 | 142 | |||||
9:00 | 337 | 7:3 | 164 | 499 | 488 | 148 | 142 | |||||
13:00 | 337 | 7:3: | 170 | 507 | 492 | 158 | 155 | |||||
17:00 | 327 | 7:3 | 154 | 502 | 488 | 156 | 153 | |||||
21:00 | 325 | 7:3 | 157 | 501 | 518 | 158 | 153 |
6.22 | 1:00 | 335 | 7:3 | 164 | 507 | 492 | 149 | 145 |
6 | |||
5:00 | 332 | 7:3 | 166 | 503 | 508 | 149 | 145 | |||||
9:00 | 280 | 7:3 | 138 | 496 | 504 | 150 | 146 | |||||
13:00 | 269 | 7:3 | 131 | 485 | 482 | 156 | 151 | |||||
17:00 | 260 | 7:3 | 135 | 485 | 482 | 147 | 144 | |||||
21:00 | 262 | 7:3 | 129 | 488 | 483 | 144 | 142 |
6.23 | 1:00 | 308 | 7:3 | 155 | 484 | 475 | 148 | 146 | 1062 | 1257 | ||
5:00 | 281 | 7:3 | 138 | 481 | 486 | 142 | 137 | 1066 | 1277 | |||
9:00 | 281 | 7:3 | 138 | 484 | 477 | 145 | 142 | 994 | 1277 | |||
13:00 | 280 | 7:3 | 138 | 491 | 484 | 156 | 149 | 1112 | 1284 | |||
17:00 | 281 | 7:3 | 138 | 493 | 491 | 154 | 148 | 1057 | 1285 | |||
21:00 | 138 | 489 | 478 | 146 | 143 |
(三) 低過壁溫10、11#測點(diǎn)(每日最高兩點(diǎn))曲線如下:
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
分析:從以上選取的試驗(yàn)階段低過壁溫曲線可見,在剛從露/井5:5調(diào)至7:3的當(dāng)天,低過壁溫立刻呈上升趨勢,后面連續(xù)2-3天一路走高在500-520上下波動(dòng),可見露天煤比例提高后結(jié)焦速度非常之快。經(jīng)過添加鍋爐除焦劑后,開展了艱苦的結(jié)焦和除焦之間的博弈,3天后開始有了初步成效,后面一路走低,直到低過壁溫最高測點(diǎn)控制在490以內(nèi),基本接近正常值。從側(cè)面可以看出爐膛結(jié)焦得到了很好的控制。水冷壁吸熱增強(qiáng),低過的吸熱減少。
(四) 觀火孔拍攝的各燃燒器口附近試驗(yàn)前后結(jié)焦改善情況:
六、試驗(yàn)結(jié)論: 從以上數(shù)據(jù)圖片可見,除焦劑在露天煤/井工煤為7:3的情況下,能夠有效控制2#爐的結(jié)焦速度,令堅(jiān)硬的焦層酥松脫落,提高鍋爐的熱效率,降低受熱面金屬壁溫,且能讓各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)在可控范圍內(nèi),保證2#鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)長周期運(yùn)行。
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